某真空转鼓过滤机在生产中主要存在以下问题:(1)传动箱齿轮磨损严重,机械噪音大,蜗轮蜗杆磨损,运转时跳动量过大。(2)传动装置只有三个档位调速,无法满足不同侧线蜡油和蜡膏加工需要过滤速度。(3)原螺旋输蜡器设计为三点支撑,由于使用年限长,轴挠度变大,跳动量加剧,导致中部支撑的双列向心球轴承经常损坏,左、右两端的轴承支撑架磨损严重,检修工作量频繁、生产波动大
原传动机构为:电机驱动―三级变速箱―蜗轮蜗杆减速箱―转鼓。由于传动箱齿轮磨损严重,机械噪音大,检修强度大,且只有三个档位调速,无法满足不同侧线蜡油加工需要过滤速度等缺陷,因此对其改造。为了节约技改费用,改造为:变频器―电机驱动―摆线针轮减速机―蜗轮蜗杆减速箱―转鼓。
行星摆线轮减速机具有减速比大,效率高;运转平稳,噪音低、使用可靠,寿命长、结构紧凑,体积小等优点。通过变频调速后,输出扭矩是可调的。
分配头抗磨板与分配桥间隙配合的好坏,直接影响到各区的工作,真空度控制不好,对蜡饼吸附的厚薄产生影响,从而影响产品收率。因此必须对抗磨板与分配桥两个配合面车削加工,达到R3.2的表面光洁度,使抗磨板抗磨面与分配桥的抗磨面刮研到25cm×25cm的面积上不少于18个点接触要求。