橡胶机械企业网 出产6000多条轮胎无次品,这意味着连续几个月工作无差错。张奕,天津国际联合轮胎橡胶有限公司的一名普通员工,在10多年的时间里,他以爱岗敬业的精神和强烈的责任心创造了产品90%以上优质的纪录,也成就了他自己“名牌员工”的美名。
张奕10多年前从化工局技校毕业后,来到公司硫化机车间,成为一名硫化工。轮胎硫化是产品的最后一道工序,需要工人把半成品轮胎做最后的检修“刺孔”,防止轮胎中有气泡,再放到模具中进行高压高温定型和硫化。硫化机车间的工人每人天天要过手10多条成品,其中包括工程胎、农业胎和农业子午胎等品种,规格多达500多个。面临着这些复杂的工艺,张奕塌下心来,虚心向老师傅们学习,很快把握了技术要领。师傅们告诉他,轮胎产品中最怕有气泡,由于汽车轮胎高速运转,假如轮胎中还含有气泡,就会迅速膨胀,终极爆胎,造成翻车事故,严峻的会车毁人亡。所以,在进行硫化处理之前,一定要好好“刺孔”,检查是否有残存的气泡,一旦发现当即处理排掉,以杜绝后患,保证驾驶员安全。
张奕记住了师傅们的话,在工作中,他一丝不苟,做到干一行、专一行、精一行,坚持把好半成品胎坯自检关,把每一条轮胎当工艺品来雕琢,把每开一次锅就出产出一条优质轮胎作为追求的目标,保持一种持之以恒的工作热情和丰满的干劲。每到夏季,硫化机车间内温度高达50度,工人们汗流浃背,轻易精神不集中,思惟松懈,因此7、8月份成品质量缺陷泛起得较多。每到夏天,张奕就更加仔细地进行产品自检,特别是用锥子“刺孔”,不放过一点气泡。去年1—9月份,他出产了成品胎2937条,没有一条有质量题目,受到了中外客户的好评。前不久,一名青年工人的产品泛起了起鼓现象,张奕当真检查,匡助他分析原因,经由仔细观察,发现因为该青年工人缺乏经验,在“刺孔”的时候,锥子刺得不到位,使一个气泡“蒙混过关”,硫化处理后,就造成了产品起鼓。张奕采取措施,匡助这名青年工人进行了补救,终极使产品达到合格尺度。
近年来,天津国际联合轮胎橡胶有限公司出产的“天力”牌工程机械轮胎远销到欧洲、北美、亚洲的60多个国家,最吸引客户的就是其上乘的质量。而恰是有了很多像张奕这样技术过硬、责任心强的中坚气力,才使企业获得了长久发展